【炭黑產業(yè)網】5月31日消息,蘭州石化橡膠運行部近日取得顯著成績,其3.5萬噸/年的丁腈橡膠裝置B線已成功打破關鍵設備瓶頸,順利實現(xiàn)了丁腈硬膠的生產。與此同時,該部門的其他橡膠裝置也維持了穩(wěn)定的運行狀態(tài)。據統(tǒng)計數(shù)據顯示,4套橡膠裝置后系統(tǒng)故障時長較去年同期下降了12.6%,這一成績得益于公司推進的“四強”管理行動。
據炭黑產業(yè)網了解,蘭州石化3.5萬噸/年特種丁腈橡膠裝置自去年5月投入運行后,已成功生產出15種不同牌號的橡膠產品。然而,在高結丙和低結丙丁腈橡膠的生產過程中,裝置曾面臨漏料和出料不均的問題,這不僅影響了連續(xù)生產,還對設備的長期穩(wěn)定運行構成了挑戰(zhàn)。為克服這些問題,蘭州石化組織專家團隊進行了深入研究。
據炭黑產業(yè)網了解,蘭州石化3.5萬噸/年特種丁腈橡膠裝置自去年5月投入運行后,已順利生產出15種不同牌號的橡膠產品。然而,在高結丙和低結丙丁腈橡膠的生產過程中,曾一度面臨漏料和出料不均的問題,嚴重影響了裝置的長周期穩(wěn)定運行。針對這一問題,蘭州石化迅速組織技術團隊進行攻關,最終鎖定了問題根源——國產擠壓機的喂料問題。與進口設備相比,國產擠壓機在結構上存在較大差異,這導致了喂料不暢的問題。經過不懈努力,技術人員設計出兩種新型結構的模板,并通過現(xiàn)場實驗成功解決了瓶頸問題,從而確保了裝置的穩(wěn)定運行和產品品質的顯著提升。
陳東平強調,此次技術難題的攻克不僅打破了國外技術封鎖,降低了企業(yè)對單一供應源的依賴,更在技術上取得了“卡脖子”的突破,為橡膠裝置的高負荷穩(wěn)定運行和產品質量的持續(xù)提升提供了堅實保障。這一成果的取得,充分展示了蘭州石化在技術創(chuàng)新和產業(yè)升級方面的決心和能力。